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水钢0#、3#、4#连铸机高效化改造后的配备了结晶器液面自动控制、结晶器振动频率与拉速的自动匹配、二冷自动配水、自动定尺等很多较为先进的自动控制系统,但由于多方面的原因,有许多未能行得到使用,到2004年5月份时,结晶器液面自动控制因存在放射源盖漏水、探测器长度较长且无防装置易撞坏、电缆易烧损等原因未能使用,二冷自动配水有待进一步优化,辊道系统有待改进,自动开浇有待开发,事故自动堵流有待增设,许多实现方坯连铸机浇注自动控制的辅助配套设施未能得到改进、完善和开发,有的甚至没有。通过完善、改进和技术攻关,0#、3#、4#连铸机实现了中间包水口快速更换技术,大包到中间包、中间包到结晶器全过程保护浇注,结晶器保护渣自动加入等技术,为连铸实现浇注自动控制创造了一些先行条件。但是,由于原保护渣加入装置易堵塞,保护浇注配水强度不合理,辊道系统易顶卡,自动开浇时事故多,事故状态下不能自动堵流等问题,使方坯连铸机浇注自动控制技术没能得到很好的实现。为使方坯连铸浇注自动控制技术在铸机上能够得到正常使用,决定在以下几个方面进行改进,以便使浇注自动控制技术在铸机上得到正常的使用。1、进一步完善自动加渣装置,确保渣流畅通。2、将结晶器自动液面控制探测器改短,并增设防护装置,确保符合实际生产需要。3、放射源位置加焊水套,在不影响放射源接收效果的前提下,将垫圈密封改为焊接密封,从根本上解决了铯源漏水的问题。4、将配水参数进行调整,确保铸坯校直温度合适,避免在校直时出现裂纹和内部质量不良。5、实现中间包开浇一次性起步工作,解决与自动控制存在衔接上的断层问题。6、将平行式导向改为宽进窄出式导向,减少顶坯现象。7、对引锭帽进行改进,实现免堵塞的目的。8、对中间包自动液面控制的开浇起步拉速进行重新设定,解决起步易产生漏钢的事故。9、增设漏钢状态下自动堵流装置,避免事故的扩大,确保结晶器液面自动控制技术的正常使用。通过技术改造措施的实施和相关的改进,方坯连铸机浇注自动控制技术在0#、3#、4#连铸机上得到了正常的应用,该项目应用改善铸机工艺条件,改善职工的作业环境,降低职工劳动强度,而且提高铸坯质量。该项目在小方坯连铸具有很好的应用价值和推广价值。